Nu sammen med Roman, forfatteren af YouTube-kanalen “Open Frime TV”, vil vi samle en meget interessant enhed, og den kaldes en effektfaktorkorrigerer, forkortet KKM.
Det hele startede med det faktum, at op til 150V spænding begyndte at falde i forfatterens netværk, og dette skabte en række problemer. Men det vigtigste af dem var, at den arbejdende computer simpelthen ikke ville tænde, og til orientering blev den tændt via en spændingsregulator.
Dette problem skal løses, men hvordan? Den første idé var at samle en almindelig step-up strømforsyning med stabilisering og bare tilslutte den til indgangen til computerenheden. I princippet ønskede forfatteren at gøre det og begyndte endda allerede at forberede et printkort, men så talte han med en smart person, og han rådede ham til at lave en effektfaktorkorrektion. Ideen er god, men at grave internettet på jagt efter information, desværre blev der ikke fundet noget. På alles elskede YouTube var der kun forklaringer på, hvordan det fungerer, men ikke en enkelt færdiglavet løsning. Og i Google fandt forfatteren kun et par artikler, hvoraf han indsamlede de nødvendige oplysninger, og nu er jeg klar til at dele dem.
Til at begynde med et par ord om selve enhedens funktion. Lad os se på, hvordan pulsblokken fungerer, i det mindste dens inputdel. Så dette er diodebroen og kondensatoren:
Der er 2 situationer:
1) Der er ingen belastning ved udgangen. I dette tilfælde lades kondensatoren på det første tidspunkt til netværkets amplitudeværdi. Og da han ikke har nogen steder at lægge energi, så vil output være en lige linje.
2) Den anden situation: vi forbandt belastningen, eller rettere sagt vores impuls. I dette tilfælde blev kondensatoren på det første øjeblik ladet til amplitudeværdien, og da halvbølgen af sinusbølgen begyndte at falde, begyndte kondensatoren at udledes gennem belastningen, men den blev udladet ikke til nul, men til en bestemt værdi. Så kommer den nye halvbølge, og Conder genoplades igen.
Resultatet er en sådan situation, at Conder kun genoplades i en lille periode. Det er i dette øjeblik, at den maksimale indgangsstrøm opstår, som overstiger den nominelle en flere gange. Som du måske har gætt, er dette dårligt. Hvad er vejen ud af denne situation? Alt er meget enkelt. Det er nødvendigt at anbringe en boostkonverter, der vil genoplade conderen over næsten hele halvbølgesektionen.
Denne konverter er vores effektfaktorkorrigerer.Hvordan fungerer dette? Groft sagt bryder han hele halvbølgen i små sektioner, der svarer til hyppigheden af hans arbejde, og i hvert afsnit øger han spændingen til en forudbestemt værdi.
Således oplades ladning af hovedkondensatoren gennem hele bølgen og fjerner derved strømstød, og vores pulsgenerator ser ud som en rent aktiv belastning for netværket.
Der er også en anden funktion ved korrektionen, det er, at den kan fungere normalt selv med en indgående spænding på 90 V. Han har stadig brug for at øge spændingen, hvad enten det er med en amplitude på 310 V eller 150 V.
Vi kendte os kort til princippet om betjening af denne enhed, og lad os nu gå videre til at overveje kredsløbet.
Det er hentet fra et datablad, forfatteren bidrog ikke noget til det. Som du kan se, der er få elementer, dette er godt, det vil være lettere at dele kredsløbskortet.
Det er også værd at overveje vigtige punkter i kredsløbet: For det første vil nogle elementklassificeringer variere for forskellige kapaciteter, dette skal tages i betragtning; det andet er udgangsspændingen. Hvis du laver KKM til en computer strømforsyning, skal du vælge en spænding på 310V. Og hvis du tæller blokken fra bunden, er det bedre at tage en spænding i området 380V.
Værdien af udgangsspændingen reguleres af en spændingsdelere på disse modstande:
Fra en sådan beregning, at der med en nominel udgangsspænding på skillet var 2,5V. Som nævnt tidligere kræver forskellige elementer forskellige kapaciteter. For en effekt på 100W er der behov for en 10n60-transistor, og til 300W er 28n60 allerede nødvendig. Men det er bedre at tage med en margin på 35n60, dette vil bestemt modstå den krævede belastning.
Gå videre. Diode.
Det skal være ultrahurtigt for en spænding på mindst 600V og en strøm på 5 ampere eller højere. En vigtig rolle spilles af outputkondensatoren. Groft kan det beregnes ud fra overvejelser, 1uF pr. 1W udgangseffekt.
Der er en choke, vi vil overveje dens vikling senere.
Vi passerer til det trykte kredsløbskort. Det viste sig at være ret stort, men alt dette skyldes den store størrelse på kondensatoren og induktoren.
Som du kan se, delte forfatteren brættet uden en eneste jumper og alt på de indledende detaljer for at lette gentagelsen. Sig ikke mere om signalet, lad os gå forgifte brættet.
Vi korroderede pladen, borede huller på boremaskinen, og nu fortsætter vi med at forsegle dele.
Det eneste ved testen er, at forfatteren erstattede 35n60-transistoren med 20n60, da den er billigere og ikke vil være så stødende, hvis der sker noget. En sådan aluminiumprofil bruges som radiator:
Det har store dimensioner og kan let afkøle effektelementer. Nu er det tid til at lave en gashåndtering. Dette er den sværeste del af kredsløbet. Programmet vil hjælpe os med dens beregning:
Vi indtaster alle de nødvendige data i det, og ved output får vi viklingsparametrene. Kernen i dette tilfælde vil være sådan:
Det var muligt og mindre, men så skal du vinde flere vendinger. Glem heller ikke at markere afkrydsningsfeltet ved siden af trådvalget, forfatteren glemte, og derfor rystede induktoren 2 gange.
Induktoren har også en anden vikling. Vi fremstiller det fra et forhold på 7: 1. Med 58 omdrejninger vil sekundæren være 8 omgange. Forfatteren ved 74 vendinger vendte 10 omdrejninger. Ledningens diameter her er taget fra 0,4 til 0,6 mm. Hvad angår fasering, så er alt meget enkelt. Induktorens output, som de er, er installeret på tavlen, det vigtigste er ikke at forveksle strømmen og sekundærvikling. Også på diagrammet er der en chok i almindelig tilstand, vi vikler den på en ring med en diameter på 20-25 mm og en permeabilitet på 2000. Antallet af drejninger er 8-12, tråddiameteren er fra 0,8 til 1,2 mm.
Det er alt. Du kan foretage den første inkludering. Da dette ikke er en pulsenhed, er det umuligt at sætte en glødelampe i mellemrummet, men forfatteren indstillede den alligevel, kun en kilowatt, jeg ville bare ikke gå ud til skjoldet i tilfælde af kortslutning og tænde for stikkene.
Efter tændingen fungerede kredsløbet. I belastningen hang forfatteren 2 glødepærer pr. 100W tilsluttet i serie.
Som du kan se, med en lav indgangsspænding ved udgangen, får vi en spænding i området 315V.Nu skal du se, hvordan kredsløbet med pulsgeneratoren opfører sig. For at gøre dette skal du tage strømforsyningen fra computeren og adskille den. Vi er nødt til at se, om der er en varistor i den, hvis nogen, til at fjerne, da den er designet til 275V og fungerer, når 310V påføres. Nu forbinder vi denne blok direkte til netværket og ser, hvad kosinus vil være.
Ok, og nu opretter vi forbindelse gennem korrektionen. Vi leverer strøm til de samme konklusioner, hvor der var en pause for ikke at lide og ikke lodde dioden broen. Vi indgår.
Nu vil vi gennemgå alle målinger af energimåleren. Mest af alt er vi interesseret i kosinus f. Som du kan se, svinger det omkring 95. Nå, et ganske anstændigt resultat. Nu lægger vi en belastning på strømforsyningsenheden - en nichrom spiral. Strømforbrug er cirka 160W.
Hvad sker der med kosinus? Og på dette tidspunkt begynder han at stræbe efter enhed, men når belastningen frakobles, falder den. Dette skyldes udledningen af kondensatoren. Om opvarmningen. Radiatoren viste sig at være meget stor og varmet ikke op i en halv time. Men gashåndtaget blev mærkbart opvarmet til 65-70 grader, så det tilrådes at installere en ventilator.
Det er alt sammen. Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!
videoer: